抽油機概述:抽油機也叫磕頭機 它利用交流異步電動機通過皮帶輪驅(qū)動抽油機架上減速傳動裝置,牽動柱塞泵中活塞往復運動,將滲透到柱塞中的原油提取出來。 其出油產(chǎn)量取決于:1.柱塞泵的沖次數(shù)2.滲透情況 3.漏失時間4.井下環(huán)境
傳統(tǒng)的磕頭機普遍存在缺點: 1.起動沖擊大
2. 運行耗電多 3.效率低下
3. 復雜油井(稠油、結(jié)蠟、沙卡)會產(chǎn)生:1.斷桿2.燒電機(對電動機沒有可靠的保護功能)3.設(shè)備維修量大
BD600系列變頻器在油田磕頭機應(yīng)用特點:
基于原始方案中出現(xiàn)的以上原因,我們采用變頻調(diào)速技術(shù),依據(jù)油井的實際需求設(shè)計:
1、調(diào)節(jié)抽油機的沖程次數(shù);2、改變上下沖程時間;
3、實現(xiàn)軟起動功能;4、節(jié)電運行,可提高功率因數(shù);
5、可實現(xiàn)變頻與工頻的自動切換,保障設(shè)備的連續(xù)工作;6、強大的保護和診斷功能,有效地保護了電動機和設(shè)備的正常工作運行;
變頻改造前期效果:
在前期井中,由于剛開采,儲油量大,提高轉(zhuǎn)速的方式,讓變頻器運行至65Hz,頻率提高了1/3,電機轉(zhuǎn)速提高了30%,其采油量也相應(yīng)提高; 其綜合采油率可比工頻情況下多采油20% ;工效提高了1.2倍,很受油田采油工的歡迎;
變頻改造中后期效果:
在中、后期井中,由于井儲量減少,電機若仍工頻運行,勢必浪費電能,造成不必要的損耗,因而我們采用:降低轉(zhuǎn)速的方式,減少沖程,一般將變頻器的頻率運行至35~40Hz之間,這樣電機轉(zhuǎn)速下降了30%加之采油設(shè)備一般負荷較輕,節(jié)電率可達25%左右;
其節(jié)能主要包括哪些方面:
1、功率因數(shù)可從0.4-0.5提高到0.9以上,
可起到普通“節(jié)能器”的功能——功率因數(shù)補償,同時也省掉了因為功率因數(shù)低而被供電局罰款;
2、低負載的時候減小輸出電流
原系統(tǒng)電動機以恒定的50HZ運轉(zhuǎn),配重下降時,其電流較大,電動機的效率和功率因數(shù)都很低,造成了電能的極大浪費。使用變頻器以后,變頻器可以將勵磁電流(無功電流)和轉(zhuǎn)矩電流(有功電流)分開,在低負載的時候減小輸出電流,從而實現(xiàn)了節(jié)能;
3、變頻器的節(jié)能可達到25%以上
在采油的中后期,油井的滲透情況變差,此時電動機如果還以50HZ的速度運轉(zhuǎn),那么勢必會造成很大的浪費,此時使用變頻器將電動機的速度適當降低,使設(shè)備與工礦很好的配合從而實現(xiàn)了節(jié)能。
綜上變頻器的節(jié)能可達到25%以上;